طراحی و شبیه سازی بلوک های تنظیم کننده و محدود کننده ولتاژ برای کاربردهای rfid در تکنولوژی 0.18um cmos
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
- نویسنده سجاد نژادحسن
- استاد راهنما محمدرضا صالحی ابراهیم عبیری
- سال انتشار 1393
چکیده
در این پایان نامه یک تنظیم کننده و یک محدودکننده ولتاژ dc برای تگ rfid طراحی شده است. تنظیم کننده ولتاژ پیشنهادی، دارای مصرف توان کم و نوسان خروجی پایین می باشد. بلوک های داخلی تنظیم کننده ولتاژ از خروجی طبقات پایین یکسوساز تغذیه می شوند. مدار opa آن در کلاس ab کار می کند و بایاسینگ آن به صورت وفقی می باشد، مدار مرجع ولتاژ و مدار تقسیم کننده استفاده شده در این طرح، کاملاً ترانزیستوری بوده و توان مصرفی پایینی دارند. برای ایجاد بهینه ترین حالت و داشتن پایین ترین توان مصرفی و ریپل ولتاژ خروجی از الگوریتم شاگرد-معلم استفاده شده است. محدودکننده ولتاژ dc طراحی شده دارای توان مصرفی خیلی پایینی می باشد. در این طراحی از یک مدار bgr با توان مصرفی خیلی کم و غیر حساس به دما و همچنین از مقایسه کننده برای محدود کردن استفاده می شود. برای نزدیک شدن منحنی مشخصه i-v به حالت ایده آل از چهار طبقه وارونگر در خروجی مقایسه کننده استفاده شده است. ساختار bgr و مقایسه کننده استفاده-شده در محدود کننده، به صورت کامل ماسفتی بوده و ترانزیستورهای آنها، هنگامی که محدودکننده غیرفعال است، در ناحیه زیر آستانه کار می کند.
منابع مشابه
طراحی تثبیت کننده ولتاژ خود تنظیم برای ژنراتورهای سنکرون
در این مقاله یک کنترل کننده PID خود تنظیم جهت تثبیت ولتاژ ترمینال ژنراتور سنکرون ارائه می شود سیستم خود تنظیم طرح شده بسیار ساده است بطوریکه پیاده سازی آن در عمل به راحتی میسر خواهد بود از طرفی جهت بهتر شدن پاسخ سیستم و رفع مشکلات موجود در اجرای سیستمهای خود تنظیم سریع مدل دو نرخی یا به عبارتی سیستم کنترل با دو زمان نمونه برداری نیز در اینجا ارائه گشته و با توجه به نتایج شبیه سازی بدست آمده پاس...
متن کاملطراحی و شبیه سازی کنترل کننده مٌد لغزشی- فازی در سیستم تنظیم توربین آبی
سیستم تنظیم توربین آبی یک سیستم دینامیکی پیچیده غیرخطی و متغیر بازمان با مشخصه غیرحداقل فاز است و نقش مهمی در کنترل فرکانس و توان خروجی واحد تولید برقآبی دارد. کنترل مد لغزشی یک روش کنترل مقاوم با فیدبک حالت است که ساختار آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب تغییر پیدا میکند. در این مقاله کنترل کننده مٌد لغزشی ارائه شده که در آن پدیده چترینگ حاصل از مدل لغزشی با استفاده از کنترل فازی به حداقل میرسد و...
متن کاملطراحی تثبیت کننده ولتاژ خود تنظیم برای ژنراتورهای سنکرون
در این مقاله یک کنترل کننده pid خود تنظیم جهت تثبیت ولتاژ ترمینال ژنراتور سنکرون ارائه می شود سیستم خود تنظیم طرح شده بسیار ساده است بطوریکه پیاده سازی آن در عمل به راحتی میسر خواهد بود از طرفی جهت بهتر شدن پاسخ سیستم و رفع مشکلات موجود در اجرای سیستمهای خود تنظیم سریع مدل دو نرخی یا به عبارتی سیستم کنترل با دو زمان نمونه برداری نیز در اینجا ارائه گشته و با توجه به نتایج شبیه سازی بدست آمده پاس...
متن کاملطراحی واحد تأخیر CMOS برای افزایش محدوده دینامیکی و خطینگی بالا برای کاربردهای ولتاژ پایین و توان پایین
در طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ همواره طراحی و پیاده سازی یک واحد تأخیر مناسب برای کاربردهای دیجیتال و آنالوگ به عنوان یک چالش مطرح بوده است. این مدار کوچک نقش قابل توجهی در کارآیی سیستمهای مختلف و بخصوص سیستمهای دیجیتال ایفا مینماید. از آنجا که در تکنولوژیهای زیر میکرون که توان مصرفی و کاهش ولتاژ به عنوان یک ضرورت احساس میشود، دست یابی به یک واحد تأخیر با خطینگی مناسب به عنوان مشکل بزرگی در ...
متن کاملطراحی کنترل کننده فازی به روش تصمیم گیری چند شاخصه ژنتیکی برای سیستم خودکار تنظیم ولتاژ
طراحی و بهینه سازی کنترل کننده ها را می توان با رویکرد چند هدفه انجام داد، به عبارت دیگر مسئله طراحی و بهینه سازی کنترل کننده یک مسئله چند هدفه یا چند شاخصه می باشد. در این مقاله، یک روش بهینه سازی به نام تصمیم گیری چند شاخصه ژنتیکی ارائه می گردد که دو ویژگی مهم دارد؛ روشی است چند هدفه، و همچنین با توجه به رویکرد چند شاخصه سعی در یافتن مجموعه ای از جواب های بهینه مناسب دارد. پس از ارائه روش مذ...
متن کاملطراحی و شبیه سازی تنظیم کننده های ولتاژ خودکار با استفاده از کنترل کننده هوشمند
این پایان نامه به طراحی تنظیم کننده ولتاژ خودکار (avr) هوشمند برای یکی از واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد پرداخته است. به منظور انجام طراحی مناسب، اطلاعات مربوط به یکی از واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد استفاده شده است. با توجه به اطلاعات سیستم تحریک واحد گازی کرافت نیروگاه و مدل کنترلی هر یک از اجزاء آن اقدام به استخراج مدل کلی آن شده است. این مدل توسط برنامه سیمولینک matlab شبیه سازی شده و مز...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023