بررسی دلایل هدرروی مس در جریان باطله کارخانه فرآوری مس میدوک

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده مهندسی
  • نویسنده زهرا بابائی
  • استاد راهنما محمد مسینایی
  • سال انتشار 1393
چکیده

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی امکان کاهش هدرروی مس در جریان باطله مدار رافر کارخانه فرآوری مس میدوک می باشد. برای رسیدن به این هدف در ابتدا کارآیی متالورژیکی مدار رافر در شرایط فعلی تعیین شد و سپس با انجام تعداد زیادی تست های فلوتاسیون آزمایشگاهی و صنعتی امکان بهبود بازیابی مس در این مدار مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه داده های عملیاتی فعلی و طراحی نشان داد افزایش ظرفیت کارخانه نسبت به طراحی باعث افزایش درصد جامد و همچنین درشت شدن ابعاد ذرات ورودی مدار فلوتاسیون رافر شده است که این خود می تواند از جمله عوامل موثر بر کاهش راندمان فرایند باشد. با توجه به اینکه بخش عمده هدرروی مس (در حدود 85%) در جریان باطله مدار رافر است، بهینهسازی کارآیی متالورژیکی این بخش از مدار فلوتاسیون مورد هدف قرار گرفت. نتایج تعیین بازیابی در فراکسیون های ابعادی مختلف نشان داد که حداکثر بازیابی مس در مدار رافر و همچنین در کل مدار فلوتاسیون در فراکسیون های ابعادی 60-20 میکرون دیده شده و عمده هدرروی مس مربوط به ذرات ریز (20- میکرون) و همچنین ذرات درشت (60+ میکرون) می باشد. مطالعات کانی شناسی نشان داد که بخش عمده مس منتقل شده به جریان باطله در فراکسیون های ابعادی ریز مربوط به کانی کالکوسیت (بدلیل تمایل بیشتر این کانی به تولید نرمه) است. نتایج تست های صنعتی نشان داد که ترکیب درصد 70%-30% کلکتورهای z11-x231 با شرایط توزیع 40%-40%-20% (40% در تانک آماده ساز، 40% در ورودی واحد 3 و 20% در ورودی واحد 5) باعث بهبود بازیابی مس در مدار رافر می گردد. نتایج تست های صنعتی همچنین نشان داد که افزودن 100 گرم بر تن سولفید سدیم باعث افزایش 38/1% بازیابی مس کل و افزایش 29/10% بازیابی مس اکسیدی در مدار رافر گردید. نتایج تست های صنعتی تاثیر الگوی هوادهی بر بازیابی مس در سلول های رافر نشان داد که بیشترین بازیابی مس مربوط به الگوی هوادهی افزایشی است.

منابع مشابه

بررسی امکان بازیافت مس از باطله کارخانه فرآوری مس سرچشمه

وجود درصد قابل توجه ای از مس با عیار نسبی 16/0 درصد مس در باطله کارخانه مس سرچشمه ، مطالعات منسجمی را بر روی وضعیت بار ورودی ، مراحل مختلف تولید و نیز باطله کارخانه طلب می کند تا عواملی که باعث تلفات مس در باطله می شوند مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند. مطالعات آماری انجام شده در سالهای گذشته نشان می دهد که نوسانات بار اولیه از لحاظ عیار ، وضعیت کانی شناسی ، نسبت کانیهای مختلف و درصد مس اکسیدی...

متن کامل

بررسی امکان بازیافت مس از باطله کارخانه فرآوری مس سرچشمه

وجود درصد قابل توجه ای از مس با عیار نسبی 16/0 درصد مس در باطله کارخانه مس سرچشمه ، مطالعات منسجمی را بر روی وضعیت بار ورودی ، مراحل مختلف تولید و نیز باطله کارخانه طلب می کند تا عواملی که باعث تلفات مس در باطله می شوند مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند. مطالعات آماری انجام شده در سالهای گذشته نشان می دهد که نوسانات بار اولیه از لحاظ عیار ، وضعیت کانی شناسی ، نسبت کانیهای مختلف و درصد مس اکسیدی...

متن کامل

شناسایی نشت احتمالی از تکیه‌گاه سد باطله آبگیر معدن مس میدوک با استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی

فعالیت معدنکاری با تولید حجم عظیمی باطله همراه است که بخشی از این مواد مربوط به کارخانه فرآوری است و معمولاً در سدهای باطله جمع آوری می‌شود. با توجه به اثرات سوء زیست‌محیطی سدهای باطله و ناپایداری مکانیکی آن‌ها به دلیل فرسایش داخلی ناشی از نشت‌های احتمالی، مطالعه عملکرد این سدها ضروری بوده و عاملی برای مدیریت بهتر فعالیت‌های معدنی است. در این پژوهش با استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی (توموگرافی مقاو...

متن کامل

بررسی پراکنش عنصر مس در خاک تحت تاثیر فعالیت های معدن مس میدوک (شهربابک)

زمینه و هدف: افزایش فعالیت‌های صنعتی توأم با تولید آلاینده‌ها ازجمله فلزات سنگین یکی از عوامل اصلی آلاینده‌ی آب‌ و خاک به شمار می‌رود. یکی از فعالیت های بشری که باعث آلودگی منابع طبیعی از جمله خاک می شود فعالیت های معدنی است. روش بررسی: در این پژوهش پهنه بندی غلظت عنصر مس به عنوان آلودگی خاک در اطراف معدن مس میدوک مورد مطالعه قرار گرفت. دو مسیر نمونه بردا...

متن کامل

بهبود توزیع مواد شیمیایی در راکتورهای کارخانه تغلیظ مس میدوک

مدار کارخانه تغلیظ مس میدوک شامل 5 ستون فلوتاسیون در مرحله پرعیارکنی اولیه است که این ستون ها طبق طراحی اولیه می بایست 75% کنسانتره نهای را تولید نماید. اما در حال حاضر کف گیری از این ستون ها به دلایل مختلف عملیاتی مقدور نیست و خوراک ورودی به مدار مستقیماٌ وارد 10 سلول فلوتاسیون مکانیکی می شود که بعنوان رمق گیرهای مدار رافر تعبیه شده اند. لذا به دلیل افزایش دبی ورودی به سلول های مکانیکی نسبت به ...

15 صفحه اول

بهینه سازی فرآیند نمونه برداری چال های استخراجی در معدن مس پورفیری میدوک و تاثیر آن در بازیابی کارخانه تغلیظ

یکی از مشکلات محموله‌های ارسالی از معادن و به‌ویژه معادن روباز، کنترل عیار و مشخصات ماده معدنی است که برکارآیی کارخانه فرآوری تاثیر می‌گذارد. امروزه اهمیت نمونه‌برداری در معادن روباز به این دلیل است که برنامه‌ریزی استخراج و نوسان عیار خوراک ارسالی به کارخانه به طور عمده تابع اطلاعات نمونه‌‌گیری‌ از چال‌های استخراجی است.. بنابراین بهینه‌سازی فرآیند نمونه‌برداری به ‌منظور افزایش بهره‌وری معدن و ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده مهندسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023