طراحی بهینه موتور القایی قفسه سنجابی سه فاز مطابق استاندارد کلاس c با استفاده از روش اجزای محدود
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده برق و کامپیوتر
- نویسنده بهزاد علی زاده
- استاد راهنما اصغر غلامیان مهدی حسینی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
موتورهای القایی عمومی¬ترین موتورها در کاربردهای صنعتی و خانگی هستند. این موتورهادرلحظه راه اندازی گشتاوروضریب¬توانکمیداشتهاماجریانراهاندازیآنها خیلی زیاداست. اگربارمکانیکی،گشتاور راهاندازیزیادیراطلبکند،دراینصورتشتابموتورآرامبودهوجریانزیادیازشبکهمی¬کشد. برایرفعاینعیب،باتغییراتکمیدرشکل شیار روتورمی¬توانمشخصه-هایراهاندازیموتورالقایی قفسه سنجابی را بهبودبخشید. پیدا کردنترکیبی از تعداد شیارهای استاتور و روتورکه مشخصه گشتاور- سرعتیکدستیرانشان دهد، مشکل است. تاثیر تغییر شکل شیار روتور، عمدتاً بر روی مقاومت روتور می¬باشد. مقاومتروتوربررویعملکردموتوراثرقابلملاحظه¬ایدارد. درشرایطکارعادیکهلغزشکماست،مقاومتروتورنیزبایدکمباشدتابازدهخوبیحاصلشود. درلحظهراهاندازیمقاومتروتوربایدزیادباشدتاگشتاورراهاندازیوضریب-توانبالا و جریان راه اندازی پایینی را ارائه دهد. در این تحقیق، مطالعه¬ای روی شکل شیار روتور موتور القایی قفسه سنجابی سه¬فاز مطابق استاندارد کلاسa صورت گرفت تاتغییراتی بر روی شکل این شیار اعمال شود.ابتدا طراحی بهینه شکل شیار روتورکلاس c با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان و روش مدار معادل بدست آمد. سپس نتایج حاصل در نرم افزار ماکسول 16 و با استفاده از روش اجزای محدود مورد راستی¬آزمایی قرار گرفت.آنالیز داده¬های شیار روتور موتور القایی قفسه مضاعف مورد نظر، نشان می-دهد که یک نوع شیار دایره¬ای با شعاع 01/1 میلیمتر برای شیار فوقانی و نوع شیار گلابی با شعاع¬های 09/1 و 74/0 میلیمتر برای شیار تحتانی باید در نظر گرفته شود. همچنین گشتاور راه اندازی و گشتاور ماکزیمم به ترتیب به 31/180 و 15/218 نیوتن¬متر رسید در حالی¬که این مقدار برای نمونه مشابه آن در کلاس a به ترتیب 09/130 و 11/229 نیوتن-متر بوده است. به دلیل افزایش بودن عمق شیار و مقاومت روتور در کلاس c نسبت به کلاس مرجع، بازده موتور از 41/86 به 80/83 کاهش یافت.
منابع مشابه
شبیه سازی حالت گذاری موتور القایی قفسه سنجابی در حالت خطای موتور به روش اجزای محدود
در این پایان نامه با استفاده از روش اجزای محدود شبیه سازی خطای میله شکسته روتور برای موتور القایی صورت گرفته است . در یک روش معادله میدان الکترو مغناطیس بصورت استاتیک حل شده و حرکت روتور نیز اعمال گردیده است. این روش تغییرات اندوکتانس ماشین را هنگام راه اندازی مدل می کند . برای شبیه سازی خطای میله شکسته روتور موتورهای القای ابتدا این روش در نظر گرفته شد اما بدلیل دقت کافی و اعمال اثر پوستی که د...
15 صفحه اولطراحی بهینه موتور القایی سه فاز فقس سنجابی
در طراحی بهینه موتورهای القائی سه فاز قفسه ای که بیشترین کاربرد صنعتی را دارند ممکن است یکی از سه هدف زیر دنبال شود. -1 بهینه سازی قیمت : که غالبا مورد توجه سازندگاه موتور برای اقتصاد کردن و امکان رقابت در بازار است . -2 بهینه سازی راندمان : که غالبا مورد توجه تولیدکنندگان انرژی است تا مصرف بهینه انرژی الکتریکی صورت گیرد. -3 بهینه سازی راندمان و قیمت : که راه حل بنیابینی را ارائه می دهد. درپایا...
طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک با استفاده از الگوریتم زنبور و آنالیز اجزای محدود
موتورهای مغناطیس دائم بدون جاروبک در بسیاری از کاربردها نقش اساسی ایفا میکنند. چگالی توان و بازده دو عامل مورد توجه در طراحی این موتورها هستند. در این مقاله رویکرد نوینی برای طراحی موتورهای مغناطیس دائم بدون جاروبک بر اساس ترکیبی از چگالی توان و بازده پیشنهاد شده است. این مقاله ابتدا به ارائه معادلات مربوط به طراحی و ابعاد موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک می پردازد، سپس طراحی بهینه بر اساس الگور...
متن کاملارزیابی عملکرد الگوریتمهای فراابتکاری در تخمین پارامترهای ساختاری موتور القایی قفسه سنجابی
Induction motors are so important in industry, so their protection and maintenance seem a vital issue. Continuous control of structural parameter of such motors is the way that can protect them. Appearance of a small problem in motor can change the value of structural parameter of squirrel cage induction motor, such as; resistances of stator and rotor, inductances of stator an...
متن کاملطراحی بهینه موتور مغناطیس دائم جهت کاهش گشتاور دندانهای با استفاده از روش طراحی آزمایشهای تاگوچی و آنالیز اجزا محدود
از موانع اصلی توسعه وکاربرد موتورهای آهنربای دائم بدون جاروبک علیرغم داشتن نسبت گشتاور به وزن بالا، قابلیت اطمینان و بازده بالا عوامل مزاحمی مانند گشتاور دندانهای و ریپل گشتاور میباشد. در این مقاله از روش طراحی آزمایشهای تاگوچی(TaguchiExperiment Design Method) برای کاهش گشتاور دندانهای بهرهگیری شده است. برای ارزیابی موثر بودن روش پیشنهادی، مطالعه موردی روی دو نوع متفاوت از موتورهای آهنربای...
متن کاملطراحی بهینه ی موتور القایی سه فاز معکوس گرد
در این پایان نامه، یک موتور القایی قفس سنجابی سه فاز، 190 کیلووات، 550 ولتی با اتصال ستاره، 60 هرتز و با سرعت نامی 3500 دور بر دقیقه به عنوان نیرو محرکه ی crp طراحی شده است. روش کار در این پایان نامه بدین صورت است که در مرحله ی اول، طراحی اولیه ای از موتور مورد نظر صورت گرفته است. بدین روش که در ابتدا برخی از پارامترها به صورت اولیه و در رنج مناسبی مقداردهی شده اند، سپس موتور توسط روابط تقریبی ...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده برق و کامپیوتر
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023