نام پژوهشگر: محمود هاشمی نژاد
هانیه رزاقی غلامحسین ریاحی دهکردی
کنترل هوشمند بدلیل رشد روزافزون ابعاد توربین های بادی و لزوم استفاده از روش های کنترلیِ پیشرفته با دو هدفِ اساسی 1- کاهش بار و 2- افزایش کارآیی توربین بادی وارد صنعت انرژی بادی شده است. در این پروژه اثر فلپِ ateg –که یکی از کارآمدترین ادوات هوشمند بشمار می رود– بر کارآیی توربین مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، ایرفویل s809 بطور نمونه انتخاب و پس از تعیین دامن? حل و مش بندی در نرم افزار گَمبیت، در نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده است. در شبیه-سازی فرض بر این است که عملگر پیزوالکتریک در بدن? ایرفویل تعبیه شده و موجب می شود لب? فرار آن از 30% طول وترِ ایرفویل در محدود? ? 7± حرکت کرده و خمیده گردد. بدین ترتیب رفتار جریان حول ایرفویل در پنج زاوی? انحنای فلپ (? 7+ , ? 5+ , ? 0 , ? 5- , ? 7- =flap ?) تحلیل و تغییرات ضریب لیفت (cl) و نسبت لیفت به درگ (cl/cd) با استفاده از کد دوبعدی cfd محاسبه شده است. نتایج شبیه سازی سپس برای آموزش شبک? عصبی مورد استفاده قرار گرفته تا از طریق خروجیِ cfd، مقدار بیشین? cl/cd در سرعت های باد مختلف و زوایای حمل? گوناگون توسط نورون ها فراگیری شود. با این روش شبکه عصبی توانست مقدار تغییر انحنای لب? فرار ایرفویل و یا به بیان دیگر، زاوی? قرار گرفتن فلپ را برای استحصال بیشترین cl/cd در سرعت ها و زوایای حمل? مختلف پیش بینی کند. منحنی برازش میان نتایجِ حاصل از شبکه عصبی و داده های خروجیِ فلوئنت همبستگی بسیار خوبی میان نتایجِ شبیه سازی شده در فلوئنت و آنچه شبک? عصبی پیش بینی می کند، نشان می دهد. سپس توربین nrel فاز 6 با قطر روتور 10 متر جهت مطالع? اثر فلپِ ateg بر گشتاور خروجی توربین بصورت سه بعدی در فلوئنت شبیه سازی شده است. فلپ مورد نظر با طولی معادل 10% طول پره در فاصل? 7/0r/r= از هاب واقع شده و میزان حرکت و تغییر انحنای لب? فرار در محدود? ? 7+ ?flap ? ?? 7- از 3/0 طول وتر ایرفویل در آن مقطع از پره می باشد. خروجی شبیه سازی، گشتاورهای حاصل از چرخش توربین در معرض سرعت های باد مختلف از m/s 7 تا m/s 20 برای سه حالت قرارگیری فلپ (? 7+ ,?0, ? 7- =flap ?) می باشد. مقایس? مقدار گشتاورهای چرخشی، خمشی و پیچشی در سه مدل شبیه سازی شده حاکی از آن است که این روش کنترلی توانست ضریب گشتاور را در سرعت های باد 7، 8، 10، 1/13، 1/15 و 20 متر بر ثانیه با تغییر زاوی? فلپ به ترتیب 395/7%، 629/3%، 759/6%، 787/11%، 569/11% و 367/14% افزایش دهد. همچنین نتایج cfd با داده های آزمایشگاهی در هر دو شبیه سازیِ دوبعدی و سه بعدی مقایسه و اعتبارسنجی شد.
هانی فکری محمود هاشمی نژاد
در این پایان نامه نوع جدیدی از ژنراتورهای شار محوری مغناطیس دایم با توان 1kw برای استفاده در توربین های بادی طراحی و شبیه سازی شده است. مهمترین ویژگی این ساختار این است که آهنرباها به جای روتور در استاتور تعبیه شده اند. از مزایای این راه حل می توان به کاهش وزن روتور و تلفات مکانیکی،افزایش سرعت پاسخ، دسترسی بهتر به آهن رباها جهت تهویه و خنک کاری بهتر، حفاظت آهن رباها در برابر صدمات مکانیکی اشاره کرد. جهت به دست آوردن مشخصات اولیه ژنراتور مورد نظر ابتدا با استفاده از مدار معادل مغناطیس دایم از روش خط بار استفاده شده است و سپس با استفاده از روش المان محدود و شبیه سازی در نرم افزار ansoft maxwell بهینه شده است. روتور نیز بر اساس میزان گشتاور دندانه تولید شده بهینه شده است. برای تحریک آهن ربای ndfeb و برای بدنه استاتور نرم مغناطیس کامپوزیتی پیشنهاد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده کمترین میزان هارمونیک در ولتاژ بی باری و بار کامل می باشد.